改善了环境 提高了效益 |
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武汉青江化工股份有限公司(以下简称青江化工)是国家有关部门和湖北省确定的循环经济示范点。多年来,企业自觉地坚持走可持续发展的道路,不断改革工艺,推行清洁文明生产,探索出了一条通过发展循环经济、不断提高资源能源利用效率、企业不断发展壮大、清洁文明生产水平不断提高的新路子。 源头上减少污染物产生 青江化工的循环经济之路是从抓环境保护工作开始的。青江化工的前身是武汉硫酸厂,主导产品是硫酸,所采用的原料路线是硫铁矿制酸,即硫铁矿经过焙烧,产生二氧化硫,再转化成三氧化硫经水吸收制成硫酸。建厂初期,由于对环保工作重视不够,措施不力,环保问题较突出。面对如此严重的局面,青江化工决策层认识到:只有走把过程控制和末端治理结合起来的道路,才能兼顾企业经济效益和社会效益。 抓废气治理。硫酸装置所排废气中含有的二氧化硫,对大气环境、大气质量影响很大,是扰民的主要因素。废气中二氧化硫的含量高低,主要由硫酸生产过程中吸收、转化、净化等工序的工艺技术水平决定。为此,企业采用先进的二转二吸工艺,提高二氧化硫的转化率和三氧化硫的吸收率,充分利用硫资源,同时减少尾气中二氧化硫的排放。采用二转二吸工艺,尾气排空的二氧化硫浓度可由一转一吸的4000~8000mg/m3降至600mg/m3 以下,低于1200mg/m3的国家排放标准。由于提高了二氧化硫的转化率,使硫酸产量也得到提高,在取得一定社会效益的同时,原材料消耗降低,企业也取得了明显的经济效益。 为了进一步提高治理效果,青江化工又采用“氨吸法”工艺对排空的尾气进行净化,使尾气净化率达到90%以上。据武汉市环境监测站实地监测,公司周围大气环境达到二类区域标准,是青山地区大气环境质量最好的区域之一。 抓废水处理。针对生产过程中产生的废水,青江化工分别采取回收利用和治理措施。对于冷却水,因其没有被污染,可以回收利用,企业就根据各工序工艺特点,分别采取循环利用措施:投资50余万元,新建一套600m3/h的低噪无驱冷却塔,使阳极保护冷却水循环使用;投资50余万元,对净化水系统及冲渣水系统进行改造,使冲渣水全部循环,净化水部分循环使用;建成一套800m3/h的冷却水系统,使发电机组水系统循环使用。此外,各相关副产品生产的水系统均使用循环水。通过以上措施,企业的取水量大幅削减至理论取水量的10%,水系统的循环利用率提高到95%以上,降低了生产成本,同时极大地减少了污染物的排放总量。 对于工艺污水,青江化工经过多年的探索、筛选,首先改进净化工艺,提高净化收率,降低污水总酸度,使污水总酸度由改进前的8g/l降低到0.8g/l,增加了产品产量,降低了处理负荷。与行业内较好水平相比,由于工艺控制好,每年多产硫酸1500吨,价值75万元。1999年,青江化工在全国硫酸行业率先投资250余万元,采用美国戈尔公司先进的薄膜微孔过滤技术及设备对污水进行治理;一经投入使用,就使污水12项指标全部达到一级企业排放标准,处理后的污水外观与矿泉水无二。对处理过的污水采取部分循环使用、部分排放的办法,节约运行费用。2001年,公司工程技术人员经过不断试验、比较,成功采用国产过滤膜代替进口过滤膜,又进一步降低了治理成本。 从被动环保到主动环保 如果说,青江化工早期的环保工作是形势所逼,是“不自觉”行动的话,那么,随着企业的不断发展,青江化工开始意识到减少“三废”排放,不仅仅是环保达标、企业生存问题,更重要的是,这是一条提高资源利用效率、增强企业经济效益,从而提升企业社会形象的重要途径。 以硫铁矿为原料生产硫酸会产生大量的固体废渣(主要是氧化铁,含铁量为50%左右),因其含铁量较低,炼铁厂不能使用,只能作废物堆放,而公司堆放场地有限,这就直接制约公司的正常生产和发展,又造成环境污染。从宏观方面看,我国属于贫铁资源国家,每年需要大量进口铁矿石。因此,综合利用含铁废渣具有非常重要的意义。在这种情况下,青江化工投资64.5万元,经过反复试验,最后采用三级磁选——球磨工艺,从废渣中提取含铁量大于55%的铁精矿获得成功,可年产铁精矿1.8万吨供炼铁厂冶炼,其余含铁量低的废渣作为水泥厂的掺和料。 对于废气,青江化工投资70余万元建成尾气三级吸收装置,利用氨水吸收尾气中的二氧化硫制取亚硫酸氢铵,它是西药安乃近的重要生产原料;按年产亚硫酸氢铵6000吨计,年创经济效益100余万元,同时更进一步降低尾气中的污染物排放。 青江化工不但对废弃物加以回收利用,而且对“废弃”的能源也想法利用:硫酸生产的重要工序是硫铁矿焙烧,这是一个强放热的化学反应过程,以前对化学反应热没有利用,白白浪费掉了,同时焙烧炉边高温灼人,形成“热污染”,职工工作环境恶劣。为此,青江化工建成了1500千瓦的余热发电装置,每年发电750万度,同时改善了环境,消除了热污染。特别是近两年来,由于电力供应紧张,外线经常停电,但由于厂里有自备发电装置,因此重要生产系统仍可连续、安全运行。青江化工又投资200万元,新建低压锅炉一套,利用余热蒸汽,生产硫酸的下游衍生产品。 循环经济助推企业收购 为做强做大企业,青江化工以硫酸为主体,延伸产品链,陆续收购了以生产化肥、钛白粉等与硫酸高相关度产品的企业,分别成立了武汉方圆钛白粉有限责任公司、潜江远达化工公司、青化股份化肥厂。 循环经济在公司本部的成功实践,为这一理念的推广运用创造了条件。青江化工将成功的经验用于新企业当中,在投入资金、技术的同时,更注重输入循环经济的理念、环境治理与“三废”综合利用的认识。同时,还尝试通过企业间的物质集成和交流,形成企业间的代谢和共生耦合关系,以最大限度地提高资源利用效率,建立生态产业链模式。 2002年,青江化工收购破产的潜江化工总厂,成立了潜江远达化工公司,主导产品为硫酸、普钙等。将循环经济的发展模式拷贝到远达公司,在厂里上了尾气回收装置(生产亚硫酸氢钠1.5万吨/年)和污水处理设施,大大改善了企业环保状况,提高了企业经济效益。2005年,远达公司硫酸产能从4万吨/年扩大至8万吨/年,从公司成立至今,污染事故纪录为零。 方圆公司原来是武汉钛白粉厂,破产时负债率达400%,产能只有1200吨/年,产品质量低劣,且粉尘漫天、酸水横流,环境状况极差。2001年青江化工收购后,在整顿生产秩序、更新改造装备、提高产品质量的基础上,针对钛白粉生产时最大的污染源——废酸的回收利用途径,进行了认真研究。这种废酸浓度低、难以回收用于钛白粉生产,而若引进国外技术装备进行浓缩处理,则设备投资巨大,运行费用远高于回收利用价值,故此前国内钛白粉行业尚无一家企业真正解决此问题,只能作废水排放,既浪费资源,又影响环境。在此情况下,企业组织对废酸回收技术工艺的研究。经过几年探索,现已研究出一套国内独特的技术和工艺,妥善地解决了这一难题:对钛白粉生产过程中转窑尾气的余热和蒸汽进行双效浓缩,将废酸提浓到50%~60%后回收利用,全部达到了系统回用的目标,每月可节约200多吨新鲜硫酸用量,钛白粉的硫酸单耗从4吨/吨下降到3.5吨/吨。试验成功后,公司一次性投入300多万元,新上废酸回收及污水治理项目,现已正常运行。 经硚口区环保局多次监测,企业废水排放pH值、COD、SS等污染物均符合国家规定的排标放准。财务分析表明,在目前产量条件下,回收利用产生的价值与设施运行费用相当,随着产能扩大和产量增加,回收价值必然大大超过治理费用,实现经济效益与环保效益“双丰收”。这一难关的攻克,在行业内产生了不小的轰动,前来考察学习的同行络绎不绝。同时,方圆公司在全国硫酸法钛白粉企业中第一家拿到了ISO14000环境管理体系认证证书。2005年方圆公司钛白粉的产量达7000多吨,利润总额达1046万元。 青江化工从抓环保工作入手,自觉地走上了可持续发展的循环经济之路,使一个随时都可能“正常”死亡的小企业,不但自身获得了良性发展,同时还救活了3个濒临倒闭的企业,为社会增加了700余个就业岗位,使1600余人的收入有了比较可靠的保证。企业在获得良好社会效益的同时,经济效益也成倍速增长。
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| 责任编辑: 整理时间:2007-3-3 10:25:00 |
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