据中国石化报报道,日前,洛阳石化PTA(精对苯二甲酸)装置氧化单元溶剂脱水塔经过改造后,各项数据优于原设计值,醋酸单耗达到了集团公司一流水平,这表明溶剂脱水塔改造取得成功。
溶剂脱水塔是对PTA装置氧化单元反应后外排污水和废气中的溶剂———醋酸进行回收的重要装置。洛阳石化PTA装置采用美国阿莫科公司生产工艺技术,设计生产能力为22.5万吨/年,去年10月,洛阳石化PTA装置完成扩能改造后,装置生产能力增加至32.5万吨/年。溶剂脱水塔塔顶外排污水醋酸含量一直偏高,塔顶塔底压差剧增,塔底温度高达131度,造成装置设备腐蚀严重。因腐蚀加剧,自去年7月扩能改造以来,塔底阀门先后更换过三次;并多次出现阀杆自动脱落,泄漏增多等现象,对装置的安稳运行构成了极大威胁,同时,给污水处理也带来了较大压力。
今年9月,洛阳石化决定对脱水塔再次改造。经过多方调研和论证,该厂与南京凯宁公司合作,采用原筛板塔盘与新型复合孔微型阀高效塔盘相结合的办法,对脱水塔内部塔盘结构进行改造。改造后的溶剂脱水塔自11月1日运行以来状况良好。目前塔顶外排污水含酸量由第二次改造后的5%左右降至0.8%以下,经核算,仅此一项,每月可节约醋酸费用180万元;脱水溶剂塔运行温度由131度降为126度,有效地减少了设备腐蚀。而且,脱水塔的改造成功,使装置外排污水化学需氧量值降低了40%,大大减轻了污水处理的压力,保证了污水达标排放。
据了解,由于PTA市场的上扬,目前我国PTA行业中已有多家进行扩能改造,但都存在溶剂脱水塔运行不佳、醋酸单耗较高等现象。洛阳石化溶剂脱水塔的成功改造,不但解决了大大影响本企业PTA装置生产的不利因素,而且对同类装置的改造有借鉴意义。
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