辽阳石化公司尼龙厂开展科技攻关,成功解决新醇酮装置双效蒸馏塔频繁结焦生产运行“瓶颈”,自3月1日对装置碱洗后开车到7月中旬,该装置安全稳定连续运行130多天,首创运行周期新纪录,多产醇酮540多吨。
这个厂新醇酮生产装置于2004年年底建成投产,年可生产醇酮5.25万吨,为精已二酸生产工序提供原料。自装置开车以来,因双效A、B蒸馏塔频繁结焦,运行周期始终徘徊在50至60天之间。对双效蒸馏塔进行碱洗,整套装置开、停车一次,不仅要浪费大量的能源、物料,而且影响产量的提高,并影响最终产品的生产。
今年年初以来,针对此项生产问题,这个厂组织技术人员成立攻关小组,找出了造成塔内结焦的关键原因,制定出一整套包括降低温度、减缓压力等措施在内的技术方案,在不影响生产运行的前提下,通过调整工艺参数,使双效蒸馏塔底的温度在两周内降低了10摄氏度,保持了双效蒸馏系统运行的相对稳定,结焦程度也明显降低。在调整工艺参数的同时,技术人员还完善了双效蒸馏塔碱洗过程,延长碱液浸泡时间,有效去除了塔盘沉积物。
此外,为确保整套装置的平稳运行,这个厂进一步加大产量、单耗、安全等方面的考核力度,严格工艺、操作等管理,特别加大了对双效蒸馏塔和压缩机等重点设备状态的监测力度。工程技术人员每天深入现场指导,岗位操作人员严格按照工艺卡片和生产指令操作,认真监控,精心调整微小的技术偏差,并坚持不间断巡检,及时发现和消除设备隐患,确保了装置运行质量。
|